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凈化車(chē)間無(wú)塵車(chē)間工程設(shè)計(jì)、裝修、施工是得創(chuàng)凈化工程公司主要從事業(yè)務(wù),價(jià)格實(shí)惠!

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引言

   能源是人類(lèi)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),節(jié)能環(huán)保已成為了當(dāng)今時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)是能源緊缺型的國(guó)家,節(jié)能環(huán)保的問(wèn)題是中國(guó)現(xiàn)在以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重中之重。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展,清潔發(fā)展、安全發(fā)展,才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。同時(shí),溫室氣體排放引起全球氣候變暖,備受?chē)?guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注。進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作,也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要,在2013年,北京市發(fā)改委提出,北京市各重點(diǎn)控排企業(yè)排放實(shí)行總量限制,每年減少排放量2%,所以對(duì)于節(jié)能減排的任務(wù)非常艱巨。

 本工廠為T(mén)FT-LCDS.5代液晶顯示屏潔凈廠房,位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),主要是26in-55in液晶顯示屏的生產(chǎn), 全廠建鞏面積73萬(wàn)m2(工廠的具體布置見(jiàn)圖1),全廠采暖熱源原設(shè)計(jì)為余熱回收熱源和市政蒸汽。

 在工廠投建前,開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)配套建設(shè)了路東區(qū)7號(hào)供熱站,該供熱站安裝有3臺(tái)35t/h的蒸汽鍋爐,由北京博大開(kāi)拓?zé)崃τ邢薰矩?fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)為工廠供應(yīng)蒸汽。首次供熱于2010年11月開(kāi)始,因廠房正進(jìn)行工藝設(shè)備搬入,潔凈廠房?jī)?nèi)沒(méi)有發(fā)熱量,沒(méi)有可回收熱源,所以當(dāng)時(shí)全廠的采暖熱源為市政蒸汽,蒸汽峰值用量達(dá)80 t/h,確保了工廠工藝設(shè)備按時(shí)搬人與調(diào)試。2013年,伴隨著工廠120K擴(kuò)產(chǎn)完成后,生產(chǎn)線余熱回收量增人,基本滿足潔凈廠房的供暖需求,2013年至2014年采暖季,蒸汽用最已降至5.5 t/h左右,但按供熱臺(tái)同要求,從安全供應(yīng)蒸汽考慮,供應(yīng)量最低為20 t/h,工廠消耗不完的蒸汽須在廠內(nèi)進(jìn)行排空,造成大量能源浪費(fèi)和環(huán)境污染。自2011年起,受天然氣漲價(jià)等因素,北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的蒸汽價(jià)格持續(xù)上漲,表1為2011年~2014年蒸汽價(jià)格對(duì)比表。

為了積極響應(yīng)政府倡導(dǎo)的節(jié)能減排、綠色環(huán)保理念,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)變,落實(shí)開(kāi)發(fā)區(qū)按照減量化、再利用、資源化原則的循環(huán)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)過(guò)近三年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析,生產(chǎn)線回收的余熱可完全滿足我司廠區(qū)供暖需求,所以向開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)提出停用市政蒸汽,同時(shí)在工廠內(nèi)進(jìn)行熱源系統(tǒng)改造,作為熱源的補(bǔ)充和應(yīng)急備用。停用蒸汽后,預(yù)計(jì)可減少天然氣消耗343萬(wàn)Nm3;(折合碳排放量減少7420t),減少氮氧化物排放量6.05t,預(yù)計(jì)公司每年可節(jié)省成本2500余萬(wàn)元。

1設(shè)計(jì)方案

1.1主要改造設(shè)計(jì)原則

優(yōu)先回收利用生產(chǎn)線內(nèi)的廢熱,包括空壓廢熱和冷凍機(jī)冷凝廢熱,不足部分采用新增燃?xì)鉄崴仩t補(bǔ)熱,對(duì)于不同區(qū)域重新制定供暖方案,表2:

1.1.1熱源系統(tǒng)現(xiàn)狀(見(jiàn)圖2)

  說(shuō)明:

   1)冷機(jī)熱回收使用量約占系統(tǒng)可回收量(不含自由冷卻部分)的60%(約19000 kW),其他熱量均通過(guò)冷卻塔散發(fā),損失較大。

   2)空壓熱回收可回收熱量18000 kW(系統(tǒng)能力),目前沒(méi)有回收使用,均通過(guò)冷卻塔蒸發(fā)。

  3) 2012年-2014年3個(gè)采暖季運(yùn)行,低溫?zé)崴到y(tǒng)均未使用蒸汽補(bǔ)熱,滿足熱水系統(tǒng)需求。

1.1.2熱平衡分析(見(jiàn)表3)

 

1.1.3解決方案原理( 見(jiàn)圖3 )

 

說(shuō)明:1)增加燃?xì)庹婵諢崴仩t4臺(tái),單臺(tái)2800 kW(4t/h),分期建設(shè)(2015年先上2臺(tái),待S2宿舍啟用后,再上另外2臺(tái))供回水溫度為80℃/60℃,通過(guò)補(bǔ)熱板換為熱水系統(tǒng)在減產(chǎn)、停產(chǎn)時(shí)補(bǔ)熱用,同時(shí)在停產(chǎn)時(shí)為站房暖氣提供熱源。

    2)高溫?zé)崴到y(tǒng)不做調(diào)整,在減產(chǎn)或極端天氣時(shí),再開(kāi)啟高溫?zé)崴到y(tǒng),由鍋爐熱水提供。

    3)將空壓機(jī)熱回收并入低溫?zé)崴飨到y(tǒng),冬季優(yōu)先利用空壓機(jī)回收熱源,不足部分由熱回收冷水機(jī)組補(bǔ)充。

    4)純水原水加熱由空壓熱回收熱源調(diào)整為由低溫?zé)崴飨到y(tǒng)供應(yīng)。

1.2 改造內(nèi)容(見(jiàn)表4)

 1.3 改造新增主要設(shè)備清單(見(jiàn)表5)

1.4  改造的原理圖(見(jiàn)圖4-圖6)

2熱源改造項(xiàng)目改造要點(diǎn)

2.1設(shè)備選型

   1)鍋爐

   本次改造鍋爐采用了力聚品牌真空燃?xì)鉄崴仩t,鍋爐額定制熱量為2800 kW,要求帶煙氣熱回收裝置,總供熱能力為3080 kW。為了滿足北京地區(qū)的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn),要求采用低氮燃燒器,NOX<80 mg/Nm3。

   本次鍋爐招標(biāo)由鍋爐廠家提供配套煙囪及施工,鍋爐煙囪預(yù)制雙層保溫不銹鋼煙囪,煙囪使用壽命較長(zhǎng)

  2)風(fēng)機(jī)盤(pán)管選型。

  因8號(hào)綜合樓的熱源改為低溫?zé)崴?,風(fēng)機(jī)盤(pán)管需要重新選型并更換,所以風(fēng)機(jī)盤(pán)管選型尤為重要,經(jīng)過(guò)審核三家風(fēng)機(jī)盤(pán)管的參數(shù),并且按照36℃/26℃的水溫進(jìn)行選型,校核風(fēng)機(jī)盤(pán)管的盤(pán)管排數(shù)和風(fēng)量,最終選擇合格的風(fēng)機(jī)盤(pán)管。

2.2現(xiàn)場(chǎng)施工

   改造項(xiàng)目共計(jì)投資995萬(wàn)元,涉及土建、電力、消防、動(dòng)力等7個(gè)專(zhuān)業(yè)改造,包括拆除大型蒸汽管道1500多m,安裝管道1100m,安裝鍋爐及煙囪2套,安裝空調(diào)設(shè)備209臺(tái),其中按期完成了鍋爐、水泵、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、排風(fēng)機(jī)的設(shè)備招標(biāo)和

訂貨,設(shè)備均按期到貨滿足工程進(jìn)度需求;同時(shí)完成了改造工程包的招標(biāo)和燃?xì)夤こ贪膱?bào)裝工作,確保工程提前完工并調(diào)試完成。

   2.2.1施工過(guò)程中嚴(yán)控材料和施工質(zhì)量。確保工程無(wú)隱患,為后期運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);改造工程工期短,難度大,夏季機(jī)房?jī)?nèi)溫度高達(dá)40℃,涉及大量拆除和大型管道設(shè)備的安裝特種作業(yè),特別是提前應(yīng)對(duì)北京市“世青賽”和“閱兵”期間的影響,7月、8月加強(qiáng)安全管理投入,進(jìn)行工程加班作業(yè),帶領(lǐng)項(xiàng)目組人員每天夜間加班至21:00,對(duì)每個(gè)施工點(diǎn)監(jiān)督到位,確保了改造工程的進(jìn)度未受此影響。同時(shí),及時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議60余次,及時(shí)解決工程中存在的問(wèn)題,確保工程按期完成。

   2.2.2因增加鍋爐用的燃?xì)夤艿佬柙诂F(xiàn)有燃?xì)庀到y(tǒng)上開(kāi)孔接駁(現(xiàn)有燃?xì)鉃閂OC廢氣處理設(shè)備使用,停氣會(huì)導(dǎo)致停產(chǎn)),采用了不停氣接線技術(shù)進(jìn)行接駁改造,未影響生產(chǎn);同時(shí)利用原燃?xì)夤艿?,減少燃?xì)夤艿?60m(直接減少費(fèi)用50萬(wàn)元),減少施工工期2個(gè)月。

   2.2.3項(xiàng)目總投資1065萬(wàn)元,改造工程量大、機(jī)房設(shè)備正在運(yùn)行,改造難度大、作業(yè)環(huán)境溫度高,項(xiàng)目包括拆除1500 m蒸汽管道,安裝熱水管道llOO m,鍋爐及配套熱水系統(tǒng)2套,更換8號(hào)綜合樓全部風(fēng)機(jī)盤(pán)管等,通過(guò)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、夜間趕工等措施,確保提前完成工廠供暖。

節(jié)能效果分析

項(xiàng)目改造完成后, 實(shí)現(xiàn)徹底停用市政蒸汽,每年減少費(fèi)用2592萬(wàn)元,新增鍋爐后,每年增加燃?xì)赓M(fèi)用216萬(wàn)元,合計(jì)每年減少2376萬(wàn)元,詳見(jiàn)表6。

 

4結(jié)論

4.1通過(guò)對(duì)全廠熱源系統(tǒng)進(jìn)行梳理,根據(jù)不同區(qū)域的供暖需求,重新制定供暖方案,實(shí)現(xiàn)徹底停用市政蒸汽,打破熱力公司關(guān)于用量和價(jià)格的壟斷,自建鍋爐熱水系統(tǒng),可根據(jù)系統(tǒng)的需求自主開(kāi)啟和關(guān)閉,每年減少2592萬(wàn)元蒸汽費(fèi)用。

4.2根據(jù)全廠區(qū)域供暖需求,采用熱回收設(shè)備或循環(huán)經(jīng)濟(jì),達(dá)到節(jié)能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,例如:利用空壓機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備發(fā)熱,通過(guò)風(fēng)機(jī)輸送至純水站房和柴發(fā)機(jī)房(共計(jì)14580 m2),部分原采用蒸汽供暖區(qū)域增加風(fēng)機(jī)盤(pán)管或電熱風(fēng)幕采暖等。

4.3改造完成后,每年減少碳排放量8717t,每年減少氮氧化物排放量5.9t。

4.4系統(tǒng)運(yùn)穩(wěn)定性:停用蒸汽后,系統(tǒng)運(yùn)行更加節(jié)能、優(yōu)化,同時(shí)不存在高溫蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

4.5對(duì)電子工廠回收熱源的利用有指導(dǎo)和推廣意義,通過(guò)采用行業(yè)先進(jìn)理念和先進(jìn)的設(shè)備,有效充分回收電子工廠潔凈室內(nèi)工藝設(shè)備發(fā)熱量進(jìn)行回收利用,將廢熱變?yōu)楣S供暖的高品質(zhì)熱源,極大地減少了工廠運(yùn)行費(fèi)用和供暖能源消耗,具有廣泛的社會(huì)推廣意義。

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