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液晶顯示屏潔凈車間無塵車間裝修的節(jié)能減排改

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引言

   能源是人類生存和發(fā)展的基礎,節(jié)能環(huán)保已成為了當今時代的發(fā)展趨勢。我國是能源緊缺型的國家,節(jié)能環(huán)保的問題是中國現(xiàn)在以及未來經濟持續(xù)發(fā)展的重中之重。只有堅持節(jié)約發(fā)展,清潔發(fā)展、安全發(fā)展,才能實現(xiàn)經濟又好又快發(fā)展。同時,溫室氣體排放引起全球氣候變暖,備受國際社會廣泛關注。進一步加強節(jié)能減排工作,也是應對全球氣候變化的迫切需要,在2013年,北京市發(fā)改委提出,北京市各重點控排企業(yè)排放實行總量限制,每年減少排放量2%,所以對于節(jié)能減排的任務非常艱巨。

 本工廠為TFT-LCDS.5代液晶顯示屏潔凈廠房,位于北京經濟技術開發(fā)區(qū),主要是26in-55in液晶顯示屏的生產, 全廠建鞏面積73萬m2(工廠的具體布置見圖1),全廠采暖熱源原設計為余熱回收熱源和市政蒸汽。

 在工廠投建前,開發(fā)區(qū)管委會配套建設了路東區(qū)7號供熱站,該供熱站安裝有3臺35t/h的蒸汽鍋爐,由北京博大開拓熱力有限公司負責運營為工廠供應蒸汽。首次供熱于2010年11月開始,因廠房正進行工藝設備搬入,潔凈廠房內沒有發(fā)熱量,沒有可回收熱源,所以當時全廠的采暖熱源為市政蒸汽,蒸汽峰值用量達80 t/h,確保了工廠工藝設備按時搬人與調試。2013年,伴隨著工廠120K擴產完成后,生產線余熱回收量增人,基本滿足潔凈廠房的供暖需求,2013年至2014年采暖季,蒸汽用最已降至5.5 t/h左右,但按供熱臺同要求,從安全供應蒸汽考慮,供應量最低為20 t/h,工廠消耗不完的蒸汽須在廠內進行排空,造成大量能源浪費和環(huán)境污染。自2011年起,受天然氣漲價等因素,北京經濟技術開發(fā)區(qū)的蒸汽價格持續(xù)上漲,表1為2011年~2014年蒸汽價格對比表。

為了積極響應政府倡導的節(jié)能減排、綠色環(huán)保理念,推動產業(yè)向節(jié)能環(huán)保轉變,落實開發(fā)區(qū)按照減量化、再利用、資源化原則的循環(huán)化經濟發(fā)展思路,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,經過近三年運行經驗和數據分析,生產線回收的余熱可完全滿足我司廠區(qū)供暖需求,所以向開發(fā)區(qū)管委會提出停用市政蒸汽,同時在工廠內進行熱源系統(tǒng)改造,作為熱源的補充和應急備用。停用蒸汽后,預計可減少天然氣消耗343萬Nm3;(折合碳排放量減少7420t),減少氮氧化物排放量6.05t,預計公司每年可節(jié)省成本2500余萬元。

1設計方案

1.1主要改造設計原則

優(yōu)先回收利用生產線內的廢熱,包括空壓廢熱和冷凍機冷凝廢熱,不足部分采用新增燃氣熱水鍋爐補熱,對于不同區(qū)域重新制定供暖方案,表2:

1.1.1熱源系統(tǒng)現(xiàn)狀(見圖2)

  說明:

   1)冷機熱回收使用量約占系統(tǒng)可回收量(不含自由冷卻部分)的60%(約19000 kW),其他熱量均通過冷卻塔散發(fā),損失較大。

   2)空壓熱回收可回收熱量18000 kW(系統(tǒng)能力),目前沒有回收使用,均通過冷卻塔蒸發(fā)。

  3) 2012年-2014年3個采暖季運行,低溫熱水系統(tǒng)均未使用蒸汽補熱,滿足熱水系統(tǒng)需求。

1.1.2熱平衡分析(見表3)

 

1.1.3解決方案原理( 見圖3 )

 

說明:1)增加燃氣真空熱水鍋爐4臺,單臺2800 kW(4t/h),分期建設(2015年先上2臺,待S2宿舍啟用后,再上另外2臺)供回水溫度為80℃/60℃,通過補熱板換為熱水系統(tǒng)在減產、停產時補熱用,同時在停產時為站房暖氣提供熱源。

    2)高溫熱水系統(tǒng)不做調整,在減產或極端天氣時,再開啟高溫熱水系統(tǒng),由鍋爐熱水提供。

    3)將空壓機熱回收并入低溫熱水主系統(tǒng),冬季優(yōu)先利用空壓機回收熱源,不足部分由熱回收冷水機組補充。

    4)純水原水加熱由空壓熱回收熱源調整為由低溫熱水主系統(tǒng)供應。

1.2 改造內容(見表4)

 1.3 改造新增主要設備清單(見表5)

1.4  改造的原理圖(見圖4-圖6)

2熱源改造項目改造要點

2.1設備選型

   1)鍋爐

   本次改造鍋爐采用了力聚品牌真空燃氣熱水鍋爐,鍋爐額定制熱量為2800 kW,要求帶煙氣熱回收裝置,總供熱能力為3080 kW。為了滿足北京地區(qū)的氮氧化物排放標準,要求采用低氮燃燒器,NOX<80 mg/Nm3。

   本次鍋爐招標由鍋爐廠家提供配套煙囪及施工,鍋爐煙囪預制雙層保溫不銹鋼煙囪,煙囪使用壽命較長

  2)風機盤管選型。

  因8號綜合樓的熱源改為低溫熱水后,風機盤管需要重新選型并更換,所以風機盤管選型尤為重要,經過審核三家風機盤管的參數,并且按照36℃/26℃的水溫進行選型,校核風機盤管的盤管排數和風量,最終選擇合格的風機盤管。

2.2現(xiàn)場施工

   改造項目共計投資995萬元,涉及土建、電力、消防、動力等7個專業(yè)改造,包括拆除大型蒸汽管道1500多m,安裝管道1100m,安裝鍋爐及煙囪2套,安裝空調設備209臺,其中按期完成了鍋爐、水泵、風機盤管、排風機的設備招標和

訂貨,設備均按期到貨滿足工程進度需求;同時完成了改造工程包的招標和燃氣工程包的報裝工作,確保工程提前完工并調試完成。

   2.2.1施工過程中嚴控材料和施工質量。確保工程無隱患,為后期運行打下堅實的基礎;改造工程工期短,難度大,夏季機房內溫度高達40℃,涉及大量拆除和大型管道設備的安裝特種作業(yè),特別是提前應對北京市“世青賽”和“閱兵”期間的影響,7月、8月加強安全管理投入,進行工程加班作業(yè),帶領項目組人員每天夜間加班至21:00,對每個施工點監(jiān)督到位,確保了改造工程的進度未受此影響。同時,及時召開項目協(xié)調會議60余次,及時解決工程中存在的問題,確保工程按期完成。

   2.2.2因增加鍋爐用的燃氣管道需在現(xiàn)有燃氣系統(tǒng)上開孔接駁(現(xiàn)有燃氣為VOC廢氣處理設備使用,停氣會導致停產),采用了不停氣接線技術進行接駁改造,未影響生產;同時利用原燃氣管道,減少燃氣管道360m(直接減少費用50萬元),減少施工工期2個月。

   2.2.3項目總投資1065萬元,改造工程量大、機房設備正在運行,改造難度大、作業(yè)環(huán)境溫度高,項目包括拆除1500 m蒸汽管道,安裝熱水管道llOO m,鍋爐及配套熱水系統(tǒng)2套,更換8號綜合樓全部風機盤管等,通過強化現(xiàn)場管理、夜間趕工等措施,確保提前完成工廠供暖。

節(jié)能效果分析

項目改造完成后, 實現(xiàn)徹底停用市政蒸汽,每年減少費用2592萬元,新增鍋爐后,每年增加燃氣費用216萬元,合計每年減少2376萬元,詳見表6。

 

4結論

4.1通過對全廠熱源系統(tǒng)進行梳理,根據不同區(qū)域的供暖需求,重新制定供暖方案,實現(xiàn)徹底停用市政蒸汽,打破熱力公司關于用量和價格的壟斷,自建鍋爐熱水系統(tǒng),可根據系統(tǒng)的需求自主開啟和關閉,每年減少2592萬元蒸汽費用。

4.2根據全廠區(qū)域供暖需求,采用熱回收設備或循環(huán)經濟,達到節(jié)能經濟運行,例如:利用空壓機房內設備發(fā)熱,通過風機輸送至純水站房和柴發(fā)機房(共計14580 m2),部分原采用蒸汽供暖區(qū)域增加風機盤管或電熱風幕采暖等。

4.3改造完成后,每年減少碳排放量8717t,每年減少氮氧化物排放量5.9t。

4.4系統(tǒng)運穩(wěn)定性:停用蒸汽后,系統(tǒng)運行更加節(jié)能、優(yōu)化,同時不存在高溫蒸汽系統(tǒng)運行維護作業(yè)的風險,極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

4.5對電子工廠回收熱源的利用有指導和推廣意義,通過采用行業(yè)先進理念和先進的設備,有效充分回收電子工廠潔凈室內工藝設備發(fā)熱量進行回收利用,將廢熱變?yōu)楣S供暖的高品質熱源,極大地減少了工廠運行費用和供暖能源消耗,具有廣泛的社會推廣意義。

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